机器学习在SNCR控制系统中的应用
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针对目前垃圾焚烧发电厂SNCR系统自动控制投入率低下 , 对出口氮氧化物(NOx)的跟踪滞后 , 无法有效控制氨逃逸的现状 , 对SNCR控制系统采用机器学习模块进行优化 。 通过挖掘、分析各种工况数据 , 可实现对各种工况条件下的还原剂喷入量的精确控制 。 文章主要阐述了机器学习在垃圾焚烧发电厂SNCR控制系统中的应用 。
近年来 , 随着城市化的不断发展 , 文化、生活质量的提高 , 城市环境质量的标准也在逐步提高 , 垃圾焚烧发电厂的尾气排放标准越来越严格 , 尤其是对垃圾焚烧尾气中氮氧化物(NOx)的排放标准更加严格 。 在SNCR脱硝方式下 , 通过采用机器学习对控制系统进行优化改造 , 不但能够实现NOx达标排放、降低氨逃逸、减少喷枪损耗 , 并且能降低SNCR使用的单位生产成本 。
机器学习的原理
目前 , 垃圾焚烧发电厂主流的SNCR控制系统采用PLC或DCS , 通过经典PID控制实现对出口NOx的排放控制 。 控制原理见图1 。 
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氨水调节阀采用串级PID调节方式 , 主PID以NOx指标为被控参数 , 副PID以氨水流量为被控参数 , 主PID调节输出作为副PID调节的给定值 , 副PID调节输出控制氨水调节阀的开度 。
由于SNCR工艺在加入还原剂后有一定的反应时间 , 是一个滞后系统 , 同时信号的测量相对实际工况的变化也是比较滞后的 , 所以当前观察到的工况不是实时的工况 , 而是在此之前某一个时刻的工况 , 具有强耦合、非线性、多变性、大滞后等特点 , 为了及时响应工况的变化 , 处理系统的控制必须采用超驰优化控制 。 同时 , 也需要对不同工况下还原剂的逃逸进行跟踪和控制 , 以保证控制指标的稳定 。 传统的串级PID调节存在反应滞后、调节困难的问题 , 无法做到全自动投入 。 因此考虑加入机器学习模块(见图2) 。 
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采用机器学习模块可设定主调节阀氨水上限、下限 , 改善了传统控制方法无法精确调整输出幅值的难题 , 从而达到优化控制NOx排放 , 降低氨逃逸的目的 。
应用效果
加入了机器学习的SNCR优化工程,显著提高了自动投入率 。 在工况波动较大的情况下也能及时跟踪锅炉负荷(主蒸汽量)的变化,自动投入率达99.9%以上 。
实现了如下控制:启停机时的冲洗控制、喷射阀的顺序控制、系统的联锁保护、配方选择控制、软水流量的自动控制、氨水用量自学习控制、氨水投入量的自动控制 。
对机器学习改造前后脱硝系统的相关数据进行比较 , 比较结果见下表 。 
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结语
通过分析NOx排放值和锅炉主蒸汽量等信号的变化 , 采用机器学习控制技术来克服调节过程存在的控制非线性、死区大及反应不灵敏等问题 。 对影响SNCR效果的数据进行挖掘,模拟人工操作,先使系统超调,然后再迅速拉回,通过不断的自主学习,大大缩短了响应时间,解决了SNCR控制系统反应滞后、氨逃逸控制困难等问题 。 SNCR优化控制实施之后,烟气出口NOx的排放值(<120mg/Nm3),优于国家标准(<200mg/Nm3) 。 在满足排放标准的同时,氨逃逸控制在8ppm以下 。 具备机器学习功能的SNCR控制系统可产生良好的环境效益,在垃圾焚烧发电行业中具有较高的经济价值和市场推广价值 。
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